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立磨机操作要点
时间:2016-09-01   浏览:2409次

①维持稳定料床合适的料层厚度、稳定的料床是立磨磨料床粉磨的基础和正常运转的关键。

料层厚度可通过调节挡料圈高度来调整,合适的厚度以及它们与磨机产量之间的对应关系,应在调试阶段首先找出。料层太厚,粉磨效率降低;料层太薄,将引起振动。料层厚度应随磨机的扩大而适当增加。料层厚度受各操作参数的影响。如辊压加大,产生细粉多,料层将变薄;辊压减小,磨盘物料变粗,相应的返回料多,料层变厚。磨内风速提高,增加内部循环,料层增厚;降低风速,减少内部循环,料层减薄。一般磨经磨辊压实后的料床厚度不宜小于40~50mm。

料层厚度与物料性能密切相关。有些物料如太干、太细,内摩擦系数较小,从而流动性好,难以形成正常的料层,或者料层很不稳定,造成操作困难,严重振动。碰到这种情况可适当提高挡料圈高度、降低辊压。但根本的解决办法是增加磨内喷水,以增加物料的黏性,降低流动性。一般喷水量为2%~3%,有时需提高到6%~7%,此时为控制出磨物料的水分,提高入磨气体热焓。

②寻求适宜的辊压,立磨是借助于对料床施以高压而粉碎的,压力增加产量增加但达到某一临界值后不再变化。由于磨是多次逐级循环粉磨,实际辊压远小于临界值。压力增加需用功率增加,因此对于单位能耗来说有一个经济压力问题。适宜的辊压要兼顾产量和能耗。该值决定于物料性质、粒度以及喂料量。对于某个具体工厂的原料,应找出适宜的使用压力以及压力与生产能力之间的对应关系。操作中遵循料流大则辊压高的配合,并尽可能保持稳定,否则不仅影响粉磨效果,还可能使料层波动,带来吐渣、振动等麻烦。

一般实际操作压力在正常负荷情况下,可以在操作大限压的70%~90%之间。调试阶段低负荷下操作,相应地还要降低。

③控制合理的风速,立磨系统主要靠气流带动物料循环。风扫式系统风环处风速高达60~90m/s;半风扫式风速可降至40~50m/s。合理的风速可以形成良好的内部循环,使盘上料层适当、稳定,粉磨效率高。在生产过程中,当风环面积已确定时,风速由风量决定。合理的风量应和喂料量相联系,如喂料量大,风量应变大;喂料量少,风量要减小。料大风小会造成吐渣多、料层逐渐变薄、磨机振动,此时适当加大风量,将使料层变厚,有利于粉磨;料小风大,也有可能料被过多扫出,料床过薄,发生振动,此时适当降低风量,有利于稳定生产。但这种情况在正常负荷情况下一般不会出现,因为风机风量已限定了,不可能过大;而在调试期间,低负荷运转时可能发生。

风机的风量受系统阻力的影响,可通过调节风机风量来调整。磨机的差压、进磨负压、出磨负压均能反映出风量的大小。差压大、负压大均表示风速大、风量大;差压小、负压小则相应的风速小、风量小。因此保证这些参数的稳定也就控制了风量的稳定。风量的稳定也在一定程度上保证了料床的稳定。

磨机的差压也反映了磨内料流的大小,在一定风量的基础上,料流大、浓度高,压降大;料流小、浓度小,压降小。因此可以由控制磨机的差压的方法来调节磨机的喂料。

④调节一定的出磨气温.磨是烘干兼粉磨系统,出磨气温是衡量烘干作业是否正常的综合性指标。如温度太低,说明烘干能力不足,成品水分大,粉磨效率及选粉效率低,可能造成收尘系统冷凝。如太高,表示烟气降温增湿不够,也会影响收尘效果。一般控制出磨气温为80~90℃。

(2)异常情况分析

磨操作在正常情况下是很稳定的,但失控后将会大量吐渣或剧烈振动。

.大量吐渣可能发生的情况是:

料干、粒细、流速快、盘上留不住料,改进措施是可以喷水增加料流的黏性和阻力,适当提高挡料圈高度;

料大、粒粗、压力低、压不碎,解决办法是适当加压。

风速小、风量少,吹不起,此时应加大风量。

.剧烈振动的可能原因如下。

硬质异物进入:磨内发生突发性振动。应严格执行除铁。

落料点不当:偏在一边,可能引起周期性振动。应将料从磨盘中心喂入。

粒度变化:粒度过大,大小变化频繁,造成磨辊振荡。应控制合适的喂料。

料流不稳:喂料时多时少,水分时大时小,使得辊压配风难于适应,促使磨辊跳动。应尽量使料流稳定。

料层太薄:料干、粒细引起跑料形不成料层,缓冲太小,剧烈振动。应改进物料流动阻力。

料层逐渐变薄:风料不平衡,通风小,吐渣增多,循环料少;料压不平衡,料大压力小,粉磨效率下降,吐渣多而循环料少。这些均会造成料层慢慢变薄而引起振动。改进措施:应调整合适的工艺参数。

液压系统刚性太强,蓄能器不起作用。可适当降低蓄能器充气压力。